日處理250立方米一體化生活污水處理設(shè)備曝氣生物濾池是充分借鑒污水處理接觸氧化法和給水快濾池的設(shè)計(jì)思路,將生物降解與吸附過濾兩種處理過程合并在同一單元反應(yīng)器中。以濾池中填裝的粒狀填料(如陶粒、焦炭、石英砂、活性炭等)為載體,在濾池內(nèi)部進(jìn)行曝氣,使濾料表面生長著大量生物膜,當(dāng)污水流經(jīng)時,利用濾料上所附生物膜中高濃度的活性微生物強(qiáng)氧化分解作用以及濾料粒徑較小的特點(diǎn),充分發(fā)揮微生物的生物代謝、生物絮凝、
產(chǎn)品時間:2024-09-09
日處理250立方米一體化生活污水處理設(shè)備
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日處理250立方米一體化生活污水處理設(shè)備
污染物的去除
曝氣生物濾池工藝上的*性及明顯的空間梯度特征決定了其對污染物去除的高效性。
有機(jī)物和懸浮物的去除
曝氣生物濾池內(nèi)填料的物理吸附和過濾截留作用以及生物膜的生物氧化作用決定了池內(nèi)SS和有機(jī)物的高效去除,國內(nèi)外該領(lǐng)域的研究及應(yīng)用也充分證明了上述觀點(diǎn)。對中試規(guī)模的淹沒式生物濾池連續(xù)進(jìn)行18 個月的試驗(yàn)研究表明BOD5和SS去除率均大于95%。Gilbert Desbos等在研究SS和COD的去除率同濾速之間的關(guān)系時發(fā)現(xiàn),當(dāng)負(fù)荷的增大并不是因?yàn)檫M(jìn)水中更多的SS,而是由于更高的流量和低停留時間時,去除效率是相當(dāng)穩(wěn)定的,總的SS去除率在80% ~90%之間,而COD去除率在70% ~80%之間波動。國內(nèi),齊兵強(qiáng)等[采用B IOFOR工藝,以生活污水為處理對象, COD、BOD5、SS出水水質(zhì)指標(biāo)均達(dá)到了生活雜用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。大連市馬欄河污水處理廠采用B IOFOR型BAF,在處理量為12萬m3 /d, COD負(fù)荷大6 kg COD /m3 •d的情況下,出水COD小于75 mg/L。以上國內(nèi)外研究與應(yīng)用結(jié)果表明,曝氣生物濾池對有機(jī)物和懸浮物的處理機(jī)能成熟,處理量大,去除*,在污水碳有機(jī)物去除應(yīng)用中潛力巨大。
氨氮的去除
氨氮是污水處理中主要的目標(biāo)去除物之一。曝氣生物濾池將較短的水力停留時間與長的污泥齡有機(jī)統(tǒng)一起來,有利于硝化細(xì)菌這類世代期較長的細(xì)菌生長,對氨氮具有較高的去除效率,因此,被廣泛應(yīng)用于污水中氨氮的去除。硝化作用,有關(guān)BAF硝化性能的研究已得到越來越多研究者的重視,通過優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)BAF的硝化效率已得到了明顯的提高。利用上向流曝氣生物濾池處理含氨的富營養(yǎng)化水時,在氣水比1∶1,濾速5118 m /h,溫度10 ℃以上條件下,硝化效率可達(dá)100%。英國水研究中心對BAF的硝化能力研究結(jié)果表明當(dāng)?shù)莘e負(fù)荷為0163 kg/m3 • d 時, NH+2N 去除率可達(dá)90%。通過對法國巴黎Achresh處理廠的上向流曝氣生物濾池兩年的研究認(rèn)為,在濾速4 ~6m /h, 6~8 m /h, 8~10 m /h運(yùn)行條件下,當(dāng)NH32N的容積負(fù)荷為115 kg NH32N /m3 •d時,曝氣生物濾池氨氮去除率始終保持在80% ~100% ,濾速的提高不僅不是影響反應(yīng)器硝化速度的限制因素,反而會對硝化有積極的促進(jìn)作用。等對淹沒式曝氣生物濾池硝化過程中異養(yǎng)菌和硝化菌的空間分布情況進(jìn)行研究時發(fā)現(xiàn):當(dāng)COD∶NH+42N為4∶1,進(jìn)水COD低于200 mg/L 時不影響硝化效能;當(dāng)進(jìn)水COD高于200 mg/L 時,硝化效能將無法達(dá)到100%;盡管BAF的氨氮去除效能在實(shí)踐中得到了檢驗(yàn),但有關(guān)進(jìn)水負(fù)荷,有機(jī)物濃度以及硝化細(xì)菌分布特征還需進(jìn)一步探討。目前的研究表明,曝氣生物濾池的硝化性能與有機(jī)物濃度、溫度、停留時間等因素有密切的關(guān)系,因此硝化性能的研究有待進(jìn)一步的深入。
反硝化作用,由于曝氣生物濾池中存在厭氧和兼性微生物,使得反硝化得以進(jìn)行。Pujol研究認(rèn)為,反硝化好采用外加碳源的辦法,在佳濾速為10 ~ 15 m /h 時, 脫氮能力可達(dá)到100%。還比較了前置反硝化和后置反硝化的優(yōu)劣,認(rèn)為反硝化過程應(yīng)采用上向流的進(jìn)水方式進(jìn)行。Chen等研究生物過濾反應(yīng)器與活性污泥反應(yīng)器以及流化床的反硝化特性時,發(fā)現(xiàn)在不同水力條件下,反應(yīng)器內(nèi)微生物種群會發(fā)生一定的變化,但優(yōu)勢種群———桿菌屬基本穩(wěn)定。
另外,曝氣生物濾池*的空間梯度分布特征及運(yùn)行特點(diǎn)使其具備了一定的短程硝化反硝化能力,曝氣生物濾池采用粒狀顆粒作為過濾和生物氧化的介質(zhì)和載體,在整體上和每一單元填料表面所附著生物膜中都存在著基質(zhì)和溶解氧的濃度梯度分布,這為各種不同生態(tài)類型的微生物在生物膜內(nèi)不同部位占據(jù)優(yōu)勢生態(tài)位提供了條件。Puzava等在曝氣生物濾池一體化硝化反硝化方面取得了一定進(jìn)展,他們通過調(diào)整曝氣量將反應(yīng)器內(nèi)的溶解氧濃度控制在015~3 mg/L,從而控制溶解氧不擴(kuò)散到生物膜內(nèi)部,實(shí)現(xiàn)同步硝化反硝化。中試結(jié)果表明,通過實(shí)時曝氣,即使將曝氣量降低50% ,也可達(dá)到同樣的處理效果。顯然,曝氣生物濾池的硝化,反硝化能力已經(jīng)得到了很好的實(shí)踐驗(yàn)證,對去除污水中氨氮的技術(shù)發(fā)展具有一定的推動作用。
磷的去除
單獨(dú)利用BAF的生物作用除磷是很難達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)的,通常情況下需采取化學(xué)方法除磷。Gon2calves等[ 13 ]進(jìn)行曝氣生物濾池同步脫氮除磷的研究時發(fā)現(xiàn),進(jìn)水方式對磷去除效果影響不大。德國科隆污水處理廠采用曝氣生物濾池進(jìn)行的同步硝化除磷實(shí)驗(yàn)表明,曝氣生物濾池除磷率可達(dá)70% ,總磷可降至015 mg/L。Aesªy等發(fā)現(xiàn),利用曝氣生物濾池反硝化脫氮時,如利用水解污泥或水解固體廢物做外加碳源,可同時去除比微生物生長需要量高3倍的磷。研究了利用2級生物濾池在交替好氧、厭氧條件下運(yùn)行對污水中氮磷的去除情況,發(fā)現(xiàn)影響除磷的因素為COD /TP值和水力停留時間,好氧過程中產(chǎn)生的硝酸鹽和亞硝酸鹽對磷的釋放有一定影響。Pedro A. Castillo等研究序批式曝氣生物濾池生物除磷時,在保持原水中COD∶N∶P為20∶5∶1,進(jìn)水COD < 15 g/m2 •d 情況下,磷的去除率為72%。而T. Clark等在BAF中用化學(xué)沉淀法除磷的研究結(jié)果表明, BAF化學(xué)加藥除磷比生物除磷效率要高,同時BOD5、COD的去除效果未受影響。從目前研究可知,單純采用曝氣生物濾池除磷效果較差,如何在濾池中創(chuàng)造良好的厭氧2好氧環(huán)境有待進(jìn)一步探討。
MBR 工藝生化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)
1.1污泥濃度
我們在設(shè)計(jì)膜生物反應(yīng)器系統(tǒng)時,按照理論要求,一般我們會提議選擇較高的MLSS濃度。但從筆者實(shí)際工程中的經(jīng)驗(yàn),存在如下問題:
①在實(shí)際進(jìn)水有機(jī)物濃度低于設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)情況下,MLSS值難以達(dá)到設(shè)計(jì)值,通過減少排泥來維持MLSS值時會造成MLVSS/MLSS值偏低,導(dǎo)致生化池表面產(chǎn)生大量的浮泥,致使生物活性降低,影響處理效率; ②由于MLSS是基本的設(shè)計(jì)參數(shù),當(dāng)實(shí)際值與設(shè)計(jì)值偏差較大時會影響相
關(guān)設(shè)計(jì)參數(shù)( 如SRT、空氣量) 的準(zhǔn)確度,從而影響實(shí)際運(yùn)行效果。
因此,對于進(jìn)水有機(jī)物濃度較高的工業(yè)廢水,可選取較高的污泥濃度值( ~10g/L) 以盡量增大對有機(jī)物的去除能力; 而對于城鎮(zhèn)綜合污水處理工程而言,由于進(jìn)水濃度相對不高,宜選取較低的污泥濃度( 6 ~8g/L) 。
以上筆者從實(shí)際項(xiàng)目出發(fā)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),個人覺得值得我們從事設(shè)計(jì)工作的借鑒,對于設(shè)計(jì)好一項(xiàng)好的環(huán)保工程作品至關(guān)重要。
1.2泥齡
對于有脫氮要求的城鎮(zhèn)綜合污水處理工程,SRT宜根據(jù)硝化泥齡和反硝化泥齡來計(jì)算確定。需要注意的是: 由于系統(tǒng)內(nèi)的MLSS值較高,因此MBR工藝的泥齡通常較傳統(tǒng)工藝長。但實(shí)踐表明: 過長(30d) 或過短的泥齡均會使膜的TMP增勢加劇,而泥齡在20d左右時,跨膜壓差增長趨勢變緩。因此,泥齡不宜太長,以20d左右為宜。
一般我們建議泥齡在30d左右,看來合適的泥齡還是很重要的。
1.3水力停留時間(HRT)
由于MBR系統(tǒng)的MLSS值較高,以SRT 計(jì)算確定的生物池容積較小,相應(yīng)的所需HRT較短( 7~10h) 。實(shí)踐證明,如果考慮到系統(tǒng)有較高的硝化和反硝化處理要求時,過短的HRT將難以保證其效果,因此應(yīng)適當(dāng)加大系統(tǒng)的 HRT(12h) ,同時可相應(yīng)降低SRT,有利于控制膜污染。